مریخ نورد کنجکاوی با جهت گیری در فضا مشکل دارد

مریخ نورد اتوماتیک کنجکاوی که در حال اکتشاف مریخ بود به دلیل نقص فنی به طور موقت کار خود را متوقف کرد. این مطلب در وب سایت سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا (ناسا) آمده است.

مریخ نورد کنجکاوی با جهت گیری در فضا مشکل دارد

مشکل مربوط به از دست دادن جهت گیری در فضا است. مریخ نورد به طور مداوم داده های جاری در مورد موقعیت خود، وضعیت مفاصل، محل "بازو" روباتیک و جهت "نگاه" ابزارهای سواری را در حافظه ذخیره می کند.

تمام این اطلاعات به ربات کمک می کند تا با خیال راحت در اطراف سیاره سرخ حرکت کند و دقیقاً در یک لحظه خاص از زمان مکان آن را تعیین کند.

با این حال، کنجکاوی اخیراً گزارش شده است که مشکلی را تجربه کرده است که باعث "گم شدن" روبات در منطقه شده است. پس از این، مریخ نورد اجرای برنامه علمی را متوقف کرد - اکنون در حالت ساکن است.


مریخ نورد کنجکاوی با جهت گیری در فضا مشکل دارد

متخصصان ناسا در حال حاضر اقدامات لازم را برای بازگرداندن جهت گیری ربات انجام می دهند. دقیقاً چه چیزی باعث این مشکل شده است هنوز مشخص نشده است.

اضافه می کنیم که کنجکاوی در 26 نوامبر 2011 به سیاره سرخ فرستاده شد و فرود نرم در 6 آگوست 2012 انجام شد. این ربات بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین مریخ نورد است که تاکنون توسط انسان ساخته شده است. این دستگاه تا به امروز مسافتی در حدود 22 کیلومتر را از سطح مریخ طی کرده است. 



منبع: 3dnews.ru

اضافه کردن نظر